混凝土路面共振化碎石試驗段施工總結

國道G539線澄海萊美路段路面改造工程及配套專案

混凝土路面共振化碎石試驗段施工總結

混凝土路面共振化碎石試驗段施工總結

(K74+108~K74+308)

河北建設集團股份有限公司

G539澄海萊美段路面改造工程專案經理部

2020年05月13日

一、編制依據

1、業主提供的《國道539線澄海萊美路段路面改造工程一階段施工圖設計》圖紙;

2、本工程施工組織設計及共振化碎石施工方案;

3、《公路瀝青路面施工技術規範》(JTGF40—2004)

4、《公路路基施工技術規範》(JTGF10-2006 )

5、《公路工程質量檢驗評定標準》(JTGF80/1-2017)

6、《公路水泥混凝土路面再生利用技術細則》(JTG/T F31-2014)

7、《公路養護安全作業規程》(JTG H30-2015)

8、其它相關規範及標準

二、工程概況

國道539線澄海萊美段路面改造工程及配套專案,起於現狀萊美路與國道324線平交口,沿南排渠北側自西向東走向,途經上埭、美埭、港口、白沙、下水、頭分至南堤 ,再沿海堤達萊美島,終於萊蕪渡口,全長為12.129km。專案路線國道539線K66+479~K76+870.467採用一級公路兼城市道路標準,雙向四車道,設計速度60km/h; K0+000~K1+727.694(交界點至終點萊蕪渡口)採用二級公路兼城市道路標準,雙向四車道,設計速度60km/h。

本專案主要內容:原路面病害處理(更換破損水泥砼板),舊路砼碎化利用,新建路基、路面排水系統,原橋加固改造、涵洞清淤,鋪設瀝青砼路面,人行步道鋪設,完善交通工程及沿線設施(照明), 路樹補植綠化,包括增加的環保品質(迎亞青會)提升工程。工期要求:12個月,缺陷責任期2年。質量要求:合格。安全要求:安全無事故。

為合理充分再生利用公路水泥混凝土路面,節約資源,減少成本,原設計採取舊砼路面共振化碎石施工工藝,其里程為K74+108~K76+825,總面程約6萬m2。

三、道路結構設計

本段為一級公路設計,主線分三車道採用“碎石化”方式改造。試驗段右幅路面寬為11.75m,1車道寬4m(除中分帶0.5m),2車道寬3.5m,3車道(即硬路肩)寬3.75m。主線車道瀝青面層採用三層結構,上面層為4cmS細粒式SBS改性瀝青混凝土(GAC-13C);中面層為6cm中粒式SBS改性瀝青混凝土(GAC-20C型);下層為8-23cm瀝青碎石ATB-25基層,區域性填厚大於33cm的用5%水泥穩定碎石基層施工。

碎石化改造路面結構層如下圖。

四、現場施工條件

本萊美路段是汕頭東部經濟帶及澄海區東西向重要的運輸通道,連線南澳、汕頭及澄海市區,在路網中的地位非常重要。

沿線道路交叉口多,北側鄰接商鋪、廠房,民居密佈,南側鄰河,同時路面施工期間必須保證車輛正常通行,因此交通管制壓力巨大。

五、試驗段位置確定

舊水泥混凝土路面破碎質量主要受破碎機械自身引數設定、破碎順序、破碎施工方向以及不同基層強度、剛度條件對破碎機械調整要求等的影響,這些因素均對舊水泥混凝土路面的破碎程度、粒徑大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等產生影響。因此,在正式的大規模破碎化施工前有必要進行試破碎,即設定試驗段,通過試驗段的試破碎進行破碎機械引數的除錯和施工組織措施,以達到規定的粒徑和強度要求。

在路面共振碎石化施工正式開始前,應根據路況,在有代表性的路段選擇一段200m長、半幅路面為試驗段。

本工程選取試驗段在K74+108~K74+308段右幅200m,實際共振面積約2290m2。

試驗段具體位置見下圖。

六、施工過程

1、封道時間

為進行試驗段混凝土路面共振碎石化工作,經交通管理部門同意,我部於2020年5月1日對試驗段進行了封道。試驗路段共振時間段安排為2020年5月8日至2020年5月14日,工期7天。

2、混凝土路面共振碎石化

第一次共振時間2020年5月9日8:30開始進行共振碎石化工作,至16:30完成試驗段共振碎石化工作。

5月10日上午和5月11上午採用鋼輪壓路機對路面進行第一批次的碾壓(未上石屑)。

3、試驗檢測

5月11日下午對試驗段進行了彎沉檢測和檢查坑開挖檢測碎石層粒徑。

4、天氣

5月10日中午第一次共振施工及試驗檢測期間,天氣出現降雨現象。

5、第二次碾壓及檢測

5月12日下午和5月13日上午,機械攤鋪石屑(粉),人工整平,壓路機第二批次進行碾壓作業;5月13日下午3:00,重新檢測彎沉值。

七、主要機械裝置選用

1、裝置介紹

本試驗段採用國產的JsL600共振破碎機,其主要技術引數:

整機功率:600hp,工作頻率:45HZ,工作振幅:10~20mm,破碎頭寬度:220~280mm,工作效率:400m2/h,最大破碎板厚:30cm,破碎時最大浮動距離:100mm,最大爬坡能力:20%,整機整備質量:30000kg,整機外型尺寸(長×寬×高): 7000×2600×2550mm。 

本機可輕而易舉地一次性破碎厚度達300㎜的水泥板塊,破碎厚度隨水泥板塊厚度而調節,錘頭振動頻率可調節,破碎粒徑主要分佈在5~20㎝左右,並滿足上小下大、碎塊相互嵌鎖、紋理傾斜等工程要求,施工振動衝擊小,效率高。

2、主要施工引數控制

頻率:42~46Hz,振幅10~20mm,激振力 8~10kN,施工速度 3.2~6.5km/h, 碎石化效率 650~1200m2/h。

3、其他裝置儀器:

20T鋼輪振動壓路機1臺、8T灑水車1部、BZZ-100汽車1輛、3方裝載機1部、5.4m貝克曼樑彎沉儀1套。

八、人員配置

混凝土路面共振班組人員配置16人:組長1人,技術人員2人,測量2人、質檢試驗2人、安全員1人、機修工2人,司機2人,普工4人。

九、施工工藝

1、水泥混凝土路面碎石化施工流程如下:

設定排水設施→不穩定特殊路段挖補處理→設定測量控制點→試驗確定施工引數→共振碎石化施工→清除表面大塊石→鋪石屑整平→碾壓成型→技術指標檢測

2、工程共振破碎之前,參建各方對試驗段位置進行了詳細調查,對於破損嚴重的板塊進行了更換,該段板塊更換在5月8日前已完成。

3、共振施工

在試驗段開始時,共振破碎機的振動頻率為45Hz,振幅為20mm,目測破碎效果,並逐級適當調整,當碎石化後的路表呈鱗片狀時,碎石層粉塵(小於0.075mm)含量不大於7%。破碎層在0~5cm以內時級配控制在級配碎(礫)範圍以內,破碎層在5~20cm以內時級配接近級配碎(礫)石。

施工時,先破碎路面兩側的行車道,然後破碎中部的行車道,即破碎的順序為由兩側向中間逐步進行。

兩幅破碎一般要保證20cm左右的搭接破碎寬度。

機械施工過程中靈活調整速度、頻率等,儘量達到破碎均勻。

測量定位,每10m一個橫斷面,測量碎石化前後路面的沉陷量,該部分工程量需要在後續上瀝青結構層施工時予以考慮。

十、路面壓實

壓實的作用主要是將破碎的路面的扁平顆粒進一步的破碎,同時穩固下層塊料,為新鋪築的水穩及瀝青面層提供一個平整的表面。

1、碾壓順序

碎石化層碾壓按初壓、復壓、終壓三個階段進行,採用鋼輪振動壓路機。直線和不設超高的平曲線段,由兩側路肩開始向路中心碾壓;設超高的平曲線段,由內側路肩向外側路肩進行碾壓。

2、機械選型與配套

自重20t鋼輪振動壓路機1臺;另可配置1臺8t灑水車。

3、碾壓方案組合

初壓:靜壓2-3遍、復壓:振動碾壓3-4遍、終壓:靜壓2遍。

4、振動壓路機碾壓相鄰碾壓帶應重疊寬度200mm,折回時應停止振動。

5、對路面邊緣、加寬等大型壓路機難於碾壓的部位,宜採用自重1t的小型振動壓路機補充碾壓。

6、上面層必須灑水達最佳含水量±2%才能碾壓,一般採用平壓1次——振壓2-3次——平壓1-2次為宜。

十一、技術指標檢測

1、設計要求

①粒徑

碎石化層破碎後粒徑宜符合以下要求:表面層0~3cm以內小於3cm,3~1/2厚度部分3~7.5cm,1/2厚度以下部分7.5~23cm;含有鋼筋的舊水泥混凝土碎石化層,鋼筋以上部分碎塊粒徑7.5cm以內,鋼筋以下部分碎塊粒徑在23cm以內;碎石化層小於0.075mm含量不大於7%。

②級配

碎石化層0~10cm以內級配宜在級配碎(礫)石範圍以內;0~18cm以內的碎石化層級配宜接近級配碎(礫)石。

③回彈模量

碎石化層模量(靜態)應大於500Mpa,但宜小於1500 Mpa。以L0=9308*E0-0.938

設計彎沉值應不大於27.4、不小於9.8(1/100mm)。

2、《公路水泥混凝土路面再生利用技術細則》(JTG/TF31-2014)

共振碎石化施工質量檢驗標準

檢查內容標準合格率檢查方法和頻率

頂面最大粒徑/cm≤575%卡(直)尺,不小於每車道2處/公里

上部最大粒徑/cm≤1075%

下部最大粒徑/cm≤1875%

回彈彎沉值/0.01mm84.6全段,每20m一點,每一評定段不少於20點

頂面當量回彈模量/MPa150-230參考基層為二灰土、≦抗壓30MPa

注:破碎粒徑應滿足質量檢驗標準,但不宜過碎。

十二、試驗路段資料總結

在2020年5月13日已完成200m試驗段路面共振碎石化,得出試驗資料。

1、料徑篩分

①K74+180第2車道中部檢查坑(1.2m*1.2m*板厚23cm):

人工挖至板厚12cm處,實測坑體總質量為408Kg,因下部大塊砼,難於挖除,估查為15cm料徑以上。頂層3cm,得103Kg,其中通過3cm的篩重為86Kg,未通過的17Kg(最大粒徑達5cm),通過率83.5%;上部3-12cm,得305Kg,其中通過7.5cm的篩重為265Kg,未通過的40Kg(最大粒徑達12cm),通過率86.9%。

②K74+134第3車道邊緣檢查坑,0.5*0.5m,挖至坑底見黃色土質基層,破碎粒徑較小,未見大於18cm以上的砼塊。

由此得知,粒徑未能達到設計要求,但與JTG/TF31-2014較接近。

2、彎沉值檢測

①2020年5月11日第一次檢測(未撒石粉前碾壓後):三車道共測38個點,彎沉平均值110.5,標準差31.9,彎沉代表值為174.3。

②2020年5月13日第二次檢測(撒石粉後並重新碾壓後):共測46個點,彎沉平均值105.0,標準差19.3,彎沉代表值為143.5。

以此得知,碎石化後的路面加石屑整平後加強碾壓遍數可減少適當彎沉值,減少30.8,從而提高路面的強度,但路面的整體強度依然無法滿足設計的要求。

3、路面高程:碎石化施工後,經測量整體路段標高均有下沉2-3cm,區域性邊緣處因受共振嵌鎖和碾壓推擠反而從擁起變化,高度在3cm左右。

十三、結論與建議

根據實際檢測資料,彎沉偏大,均大於設計27.4的要求,就算參考《公路水泥混凝土路面再生利用技術細則》(JTG/TF31-2014)相應頂面當量回彈模量150MPa即彎沉為84.6的要求,也無法達到。

建議對原設計K74+108~K74+825段舊砼路面共振化碎石施工方案做重新評估,或採取有效的基層補強措施或增強路面結構層設計。

附件:《回彈彎沉試驗報告》和施工過程有關工程圖片。