废镁碳砖处理及利用个人工作总结及工作规划

废镁碳砖处理及利用个人工作总结及工作规划

废镁碳砖处理及利用个人工作总结及工作规划

这一年里,在公司的领导和同事们的帮助与支持下,尽力做好各项本职工作,能较好地配合了公司各部门的工作,发挥了应有的作用,履行了自己的职责。

第一、现将一年来的工作情况简要总结如下: 

一、研发工作方面;     

废镁碳砖处理及利用方面

1、从1月15日开始一直在高温废料处理车间进行废镁碳砖脱碳、去假颗粒工作,虽经过多次碾压、筛分试验,效果不明显,经800℃脱碳与外厂比较碳含量高。

单位/牌号

分  析  结  果   (%)

灼减

SiO2

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

C



本厂

1.17

2.77

0.80

4.54

1.15

89.57

11.5



寿光

0.10

2.46

0.96

2.19

1.76

92.53

5.73



2、从2月到4月中旬开始在中耐用干碾试验,经过控制碾压时间、二次筛分碾压,废料处理效果明显,和其他公司的几乎一样,尤其10月中旬干碾机改进完以后,废料处理效果更好,准备50吨料试验。

样品/名称

规格     /订单号

单位    /牌号

分  析  结  果   (%)

灼减

SiO2

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

C

TiO2

镁碳废砖料

6-1mm



2.02

0.96

5.92

1.26

82.81

7.03


镁碳废砖料

6-1mm



1.98

1.04

5.61

1.26

82.49

7.62


废镁碳砖利用:

1、钢厂试验:5月初做计划开始准备试验,6月3日生产中冶试验砖1吨,6月15日到钢厂试验,砌筑在11#钢包熔池0点3点9点方向的18-21层。使用结果:78炉(含VD18次)经过现场观察和原砖使用次数同步。

2、钢厂试验:6月下旬做计划准备试验,7月17日生产包熔池砖试验砖一套,经检验指标和原砖相当,接着生产第二套钢包熔池砖,8月初发往钢厂试验,砌筑在钢包熔池上。8月12日第一套使用58炉下线更换渣线及透气砖时,量最薄处130cm(原砖这时预计在150cm左右),经现场确认,认为不能再炼60炉,决定下线拆包,预计还能用30-40炉。8月26日另一钢包试完,用62炉也出现这种现象。

使用中发现的问题:前期使用效果一样,后期在使用50炉左右时,发现砖的表面不平整有脱落现象(氧化),应把抗氧化剂适量调整。

废镁碳砖在利用过程中发现的问题:

1、购买的入厂的废镁碳砖质量差异较大,希购料时挑选大公司的电炉、钢包渣线残砖,最好稳定货源。

2、生产时,工艺节奏必须提前安排好,因泥料吸收结合剂快,料干的快,需掌握好混练、成型时间,才能保证砖的质量。

3、近一年对其它厂家利用废料的了解:a.所用的废镁碳砖大多是从山东购买的处理过的废料,如:废镁碳砖的渣线、非渣线砖料分的很清楚,质量有一定的保障;b.试验主要在钢包上进行的,不同钢厂加入量不同,熔池,45-65%;渣线0-40%,产品的质量较稳定;c.使用过程中也发现砖的表面不平整有脱落现象(氧化),现在正在改进中,已取得成效。

二、项目申报方面

1、组织申报科技局、经信委、发改委项目12项;备案项目2项;

2、通过耐材行业信用评级荣获AAA级信用企业;

3、通过省级企业技术中心的评选及年度考核评价;

4、组织镁博会的参展及通过省知识产权贯标;

5、从市获得的项目补助款

科技局:

1)、市科技成果转化项目-----36.2万元;

2)、市科技局创新券------------20万元;

3)、知识产权贯标控股、高温各补2万元,共4万元

4)、专利补助发明1项2000元,实用新型2项600元;

环保局:环保局整改项目预计------110万元;

6、参与了高新企业的申报工作;

第二、2016年现有工作的安排  

一、研发方面

1、废镁碳砖处理及利用:进一步细化废镁碳砖进厂的分类及处理工艺,确定如何利用各类颗粒与是否的合格的检验方法及标准,以便提高废镁碳砖废料的综合利用率,并在使用中逐步改进、完善操作工艺

新的一年,在安排试验砖生产时,由于生产厂任务比较紧,排产较慢,是否可以安排外加工,避免他人不必要的反感。

二、在项目申报及‘高新’工作准备方面

继续按公司领导的安排和要求,积极做好项目申报工作,逐渐完善‘高新’的平时准备工作,来适应越来越严的‘高新’审查工作。

以上是把去年的工作简单的总结和今年工作简单安排,克服以往缺点,发扬优点。在今后的工作中,继续向广大技术人员学习,注重技术更新,扎实工作,务实有序地完成好领导交给的工作任务